Aplicació del mètode SMED en una línia de producció d’àmbit industrial
dc.contributor
dc.contributor.author
dc.contributor.other
dc.date.accessioned
2017-12-04T08:10:38Z
dc.date.available
2017-12-04T08:10:38Z
dc.date.issued
2017-06
dc.identifier.uri
dc.description.abstract
L’objecte d’aquest treball és començar la implementació de la filosofia TPM (Manteniment Total Productiu) que la fàbrica ja fa temps que aplica a les línies de producció, a les línies d’envasat del producte.
Per a aconseguir-ho s’ha elaborat una rutina de neteja estàndard anomenada Limpieza Inspección y Lubricación (LIL) utilitzant a l’hora el mètode SMED (Single-Minute Exchange of Die) per tal d’ajustar els temps de neteja de les màquines. La idea principal és poder fer tasques que fins el moment es feien amb la màquina aturada, amb la màquina en marxa.
El principal problema amb les neteges a les línies d’envasat, és que hi ha unes neteges programades setmanalment, que no estan ben definides.
En aquestes neteges, la màquina queda aturada unes hores per poder realitzar les tasques indicades, però en un 60 % dels casos no s’arriben a completar.
Aquestes neteges contenen punts de neteja que no estan ben definits. Falten estris de neteja perquè els operaris puguin desenvolupar les tasques en correctes condicions. Cada operari realitza la neteja de forma diferent seguint els seus propis criteris.
Quan les línies d’envasat recepcionen el producte que ve de les línies de producció, cauen dins una tolva de forma que si hi ha algun petit problema a la línia, pugui “absorbir” producte durant 10 minuts sense fer aturar la màquina. Aquestes línies després tenen la capacitat d’envasar més ràpid del que es produeixen les càpsules, fet que permet buidar la tolva.
El que s’ha fet en el present treball, ha estat dividir tots els punts de neteja possibles d’aquestes neteges setmanals en tasques de neteja de menys de 10 minuts (temps d’emplenat de la tolva).
S’han eliminat o reduït la freqüència de les tasques menys importants i afegit punts de neteja i inspecció realment necessaris pel bon funcionament de la línia.
Fins el moment, cada torn de la fàbrica realitzava una petita aturada al final de torn amb el temps de la tolva per fer la neteja rutinària de la línia. El que s’ha fet amb la introducció de l’estàndard LIL ha estat enlloc de fer una sola aturada al final, fer-ne una al principi del torn i una altra al final. D’aquesta forma, s’han pogut fer les tasques de
neteja que s’han dividit en menys de 10 minuts de les neteges setmanals, durant la neteja rutinària de cada torn, evitant així parar la línia de producció per fer aquestes neteges.
En resum, s’han transformat tasques de neteja internes (amb la màquina aturada) en externes (amb la màquina en marxa)
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
dc.relation.ispartofseries
Màster en Enginyeria Industrial
dc.rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.uri
dc.subject
dc.title
Aplicació del mètode SMED en una línia de producció d’àmbit industrial
dc.type
info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.rights.accessRights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version
info:eu-repo/semantics/publishedVersion